興仁金興公司節(jié)能降耗顯實效
今年以來,金興公司從創(chuàng)新工藝和節(jié)約上下功夫,不斷調整和優(yōu)化產(chǎn)品結構,加快節(jié)能降耗步伐。一是通過強化工藝研究,不斷改造生產(chǎn)技術,節(jié)省能源,降低能耗,減少了耗煤量。特別是焙燒工藝過程,溫度高低直接影響燃煤添加量,從而影響生產(chǎn)成本。通過公司技術員的多次實驗,將原溫度680度—700度下調至660度—680度,燃煤每年可節(jié)約3000噸,節(jié)省180萬元。通過進行球磨附屬管道改造和工藝試驗研究,停運球磨和其輔助設備,每小時可節(jié)電225千瓦時,月可節(jié)電15.12千瓦時,節(jié)省8萬元。二是積極強化大功率耗能設備的使用探索,安裝變頻器,節(jié)省電能消耗。公司使用的大功率耗能設備多數(shù)為風、水輸送拖動電機,原風水量和風水壓的控制均靠風門和閥門調節(jié)。經(jīng)技術員研究,改用變頻器進行自動調節(jié),使電能消耗有了大幅下降。原礦烘干系統(tǒng)所用引風機電功率為180千瓦時,安裝變頻器后,1小時耗電僅為100—120千瓦時,僅該機一年就可節(jié)電43.2萬千瓦時,節(jié)省22萬元。三是加強用電管理,健全用電管理制度,對照明燈具進行改造,建立照明用電考核體系,有效控制照明用電浪費,年可節(jié)電3.6萬千瓦時,節(jié)省1.8萬元。四是強化設備運轉控制和工藝流程的管理控制管理,有效節(jié)約電能和燃油。采礦用空壓機供風和東西風井通風,原為24小時連續(xù)供通風,F(xiàn)采用分時段供通風,年可節(jié)約電能消耗約27萬元。立磨烘磨原采用燃油烘磨,現(xiàn)改為焙燒爐熱風烘磨,節(jié)省了燃油的使用量,年可節(jié)省燃油10余萬元。
